堿法草漿中段廢水生物處理造紙廢水分段處理
堿法草漿中段廢水生物處理
(1)廢水水質(zhì)
減法草漿中段廢水水質(zhì)如下:BOD5500mg/L~600mg/L,SS365mg/L~1910mg/L,COD1640mg/L~1910mg/L,色度2000,pH8~9,揮發(fā)酚1.5mg/l~2.0mg/l。
(2)廢水處理工藝流程
廢水首先在初沉池中去除大顆粒的懸浮物,然后進入加速曝氣池,加速曝氣池為兩只I-O型曝氣池,它的特點是曝氣區(qū)在池的外圍,沉淀區(qū)中間,曝氣區(qū)上部加裝有消泡裝置。加速曝氣池出水投加硫酸鋁后,進入加速澄清池,在加速澄清池中進行固液分離。
在堿法草漿中段廢水生物處理過程中,從初沉池、加速曝氣池和加速澄清池來的三種污泥采用氣浮法進行濃縮,濃縮后的浮渣用板框壓濾機進行干化,壓濾渣和煤混合做燃料。
(3)曝氣池活性污泥的馴化培養(yǎng)
①恢復(fù)活性階段來自某印染廠的干污泥運到廢水處理站以后將其調(diào)稀,然后用泵送入**只曝氣池,并加清水150t,磷酸二氫鉀500g,進行鼓風悶曝,并定時加入糞水,控制氨氮在100mg/l~150mg/l,溶解氧3mg/l~4mg/l,逐步恢復(fù)干污泥的活性。鏡檢中出現(xiàn)了草履蟲、豆形蟲、滴蟲和鐘蟲等。
②馴化階段完成恢復(fù)干污泥活性后,采用配水方法進行馴化,逐步提高造紙廢水的進水比例,使活性污泥逐漸適應(yīng)堿法草漿的廢水水質(zhì)。溶解氧一般控制在2.5mg/l~6.0mg/l之間,氨氮維持在來水平,有時偏高一些。
③培養(yǎng)階段馴化后的活性污泥進行培養(yǎng),以增加活性污泥的濃度。廢水由間斷進水改為連續(xù)進水,操作條件基本不變。其間換水兩次,**次在11d后進行,先將鼓風機、攪拌葉輪停止運轉(zhuǎn),靜止3h~4h后,將上面廢水抽去130t,然后恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。間隔5d后進行第二次換水,換去上面廢水100t,進行悶曝幾小時后恢復(fù)正常運行。15d后基本上完成了**只曝氣池的活性污泥培養(yǎng)工作。污泥沉降體積在75%~80%左右,鏡檢有大量菌膠團和原生動物。把**只曝氣池的混合液一分為二,一半泵入第二只曝氣池,然后兩只池繼續(xù)同時培養(yǎng),約過8d~10d時間,就達到了預(yù)期的污泥量,此時進水量亦逐步增加到40t/h左右
(4)曝氣池運行條件
①由于制漿造紙系統(tǒng)排放的廢水是間斷的,因此,廢水水質(zhì)變化幅度很大,這對廢水的生物處理是不利的。為了保持進水水質(zhì)的穩(wěn)定,通過測定廢水的高錳酸鉀耗氧量來進行水質(zhì)的調(diào)配,使廢水的高錳酸鉀耗氧量控制在700mg/l~800mg/l之間,相當于進水BOD5在500mg/l~600mg/l之間。
②曝氣池的溶解氧是一個非常重要的條件。溶解氧過高,微生物自身氧化,活性污泥細碎。同時空氣量大,曝氣強度大,廢水中產(chǎn)生大量泡,造成消泡困難,廢水處理順利進行。溶解氧過低,活性污泥得不到足夠的氧,造成污泥活性下降。在此工藝中,采用曝氣盤曝氣,曝氣盤曝氣的優(yōu)點在于不留死角,曝氣池的每個角落,都能充分得到氧。
③一般進水pH在8~9之間,生物處理后,曝氣池出水pH為7.0~7.5,所以正常情況下,不需調(diào)節(jié)pH值。
④營養(yǎng)鹽對生物處理的影響表現(xiàn)在對活性污泥性能的改善。由于廢水中含有微量的氮和磷,因此在一段時間內(nèi)不加營養(yǎng)鹽也能取得較好的去除效果,但隨著時間的延長,污泥指數(shù)上升,活性污泥結(jié)構(gòu)松散,這時如添加營養(yǎng)鹽,污泥指數(shù)即下降,污泥濃度增加,但處理效果不變。因此根據(jù)具體情況采用間斷或連續(xù)施加營養(yǎng)鹽。 ⑤溫度對活性污泥的活性影響很大。I-O型曝氣池在冬季一般保持在7℃~10℃之間,這時廢水處理效果較差,當溫度下降到9℃以下時,BOD5去除率降低50%。如果冬季用冷凝水(35℃~40℃)保溫,使曝氣池曝氣區(qū)維持在12℃以上。基本上不影響處理效果。溫度對處理效果的影響如表2。
(5)運行效果
在1980年4月~6月的穩(wěn)定條件的運行效果見表3。由表可見堿法草漿中段廢水生物處理效果是令人滿意的。
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